近日,西南油气田公司的一则通报表扬引发热议。川中油气矿地质技术所化验工唐东兴、王先雄,在广安21井压裂施工现场,凭借敏锐的洞察力及时发现重大隐患,成功避免了一场严重的质量事故。而这一切,都要从5月17日那场暴雨中离奇“消失”的砂子说起。
那天,广安21井正在进行LGS页岩油加砂压裂作业,天空却下起了瓢泼大雨。11时02分,唐东兴冒着大雨进行取样监测。然而,一组数据却让他心头一紧:压裂液的黏度从正常的17.4毫帕秒骤降至9毫帕秒,颜色也由浅棕色变成了乳白色。更奇怪的是,本该布满支撑剂的胶液中,几乎看不到一粒砂子。
“黏度和颜色都出现异常,砂子肯定出问题了!”唐东兴立刻喊来同事王先雄进行复核。两位在化验岗位上摸爬滚打几十年的老将,凭经验判断,事情绝不简单。然而,现场的仪表却显示,加砂排量稳定在每分钟200公斤,各项参数均显示正常。仪表没有报警,砂子却凭空消失了?
在压裂施工中,一旦断砂,轻则导致施工中断、储层改造失败,重则可能引发巨大的质量事故。险情就是命令!唐东兴和王先雄顾不上暴雨倾盆,立刻冲进现场,从混砂池到提升螺杆,再到砂塔漏斗,逐段核查,层层拆解,誓要找出真相。
很快,问题的根源浮出水面。原来,连日的降雨导致压裂砂受潮板结,在砂塔内部形成了“桥塞”,导致砂子无法下落,混砂车因此断了“粮”。而仪表的流量计恰好安装在故障点之前,所以仍在显示正常的加砂数据,上演了一出“空城计”。
找到症结后,两人第一时间上报情况。现场指挥团队迅速决策,组织人员清理板结的砂体,疏通供砂通道,并优化压裂参数。很快,供砂系统恢复正常,施工重回正轨。一场可能造成3900立方米压裂液无法携带支撑剂的重大风险,被成功扼杀在萌芽之中。
“在暴雨中主动加密取样,敏锐发现加砂浓度不足,并迅速锁定砂堵症结,及时反馈并推动整改,成功消除了重大隐患。”川中油气矿相关负责人对两人大加赞赏,“他们坚守一线、较真碰硬,避免了可能造成的严重损失,展现了极强的责任心和过硬的专业素养。”
这并非唐东兴和王先雄第一次“火眼辨险”。4月29日,顺101井压裂施工中,两人就曾精准排查出6个压裂液罐的质量问题---包括黏度、矿化度超标以及机械杂质过多等,并推动现场连夜整改,保障了压裂工程高质量完工。
当前,西南油气田原油开采正朝着既定目标奋力攻坚,广安21井所在的LGS组,更是承载着矿权保护和增储上产的双重使命。正是有众多像唐东兴、王先雄这样的“有心人”,以“锱铢必较”的严谨态度,才为安全生产筑起了一道道坚固的防线。