本报讯 (周俊罗诉舟)今年以来,川中油气矿把主题教育与生产经营统筹推进,精准施策,积极摸索气井挖潜规律,抓好磨溪气田关停井复产工作,力促老气田挖潜稳产见效,以实际行动彰显主题教育成果。截至10月13日,磨溪气田年累产气3.24亿立方米,较原计划超产950万立方米。
川中油气矿坚持以高效开发为目标的低渗透含硫气藏后期管理创新,形成了“智能缓蚀泡排加注、井筒高效解堵、井下节流器打捞复产、气井后期试修、地面优化调整”等五大专业领域的配套工艺技术体系,解决了制约高效开发的瓶颈问题。结合磨溪气田老井井筒积液频发、产能维护工作量大、人力资源不足等现状,深入开展磨溪气田“智能泡排+智能间开”技术实践应用,优化完善3套智能泡排加注系统,安装调试19套ACJK-3智能间开设备,进一步提升无人值守模式下老气田精细化管理水平。
川中油气矿抓实嘉二气藏复产项目化管理,组建党员先锋队,全面摸排关停井气井潜力、井筒完整性及集输系统现状,统筹制定磨溪气田关停井复产工作运行大表,“一井一策”编制关停井复产作业方案及应急预案。开井初期党员干部现场蹲点值守,实时优化调整生产制度,针对嘉二气藏关停井气水关系不明、井筒积液严重等复杂问题,综合应用 “泡排+气举”“控水采气+智能间开”等措施和方法,带动老气田挖潜稳产工作效能。
川中油气矿全面构建中心井站+无人值守的“数字化气田”管理新模式,完善“电子巡井+定期巡检+周期维护+检测维修”新运维模式下的机制体制,总结“低渗透含硫气藏后期高效开发管理创新与实践”成果,完成人员配置优化、管理制度与流程再造,着力提升油气开发主要技术指标,全力保障雷一1气藏稳产示范工程顺利实施。2021年至今,磨溪气田雷一1气藏综合递减率连续三年实现负递减,各项指标数据良好,为磨溪气田的持续稳产增添了动力。