本报讯(周泓宇李曦邓翔)今年以来,川中油气矿运用自主掌握的集输管网仿真技术,全面推进开发规划、适应性分析及挖潜增产方案编制工作,为油气矿高质量上产1300万吨重点项目论证提供坚实支撑,有力保障地面集输系统高效运行。
提前谋划,支撑新建产能稳步落地。依据川中油气矿探井计划、滚动开发部署及产能建设规划,开展新井接入适应性分析及投产前各项筹备工作,提前敲定支撑方案,有效加速产能建设进程,完成2026探井、开发井、滚探井、回注井的管网接入方案比选与管输参数的预测评价,为新建产能项目的评估论证提供高质量支撑。根据西南油气田分公司致密气新增产能的外输需求,开展白末复线返输北内环的可行性论证,明确关停部分余压发电装置即可满足相应规模气量返输,为致密气片区产能发挥优化上载通道,确保新建产能顺利落地。
动态跟踪,保障地面集输高效运行。以高磨区块、致密气片区为核心,川中油气矿首次构建区域性动态管网仿真模型,结合月度配产开展适应性分析,优化集输调配方案。重点针对安岳第二净化厂投运前后的生产组织安排,对高磨片区3家单位、4座净化厂的运行工况开展评估预测, 在保障川中片区产能充分发挥的基础上,有效破解各类管网运行瓶颈。立足盐亭深冷厂投运期间不同气质与多种阶梯用气量需求,通过优化气源调配方式,实现调试期间生产井“零停产”。
深度挖掘,充分释放集输潜力产能。川中油气矿着眼龙王庙平输压生产现状,技术团队经多轮模拟测算,提出部分井接入雷一1低压集输管网优化方案,预计可降低单井生产背压,显著提升单井生产效率。针对盐亭深冷厂投运后地面集输流程重组情况,系统梳理3个井区的产能潜力、4座集气站的处理能力,结合近期产能建设规划,精准匹配各环节输配能力,提出将该片区富余产能返输至秋林集气总站的挖潜方案,打通富余产能外输通道,为川中致密气产能最大限度发挥提供坚实保障。