班组员工对采气井口压力进行观察
“我再能干,只能干一点点事。一个优秀的团队,靠得是凝聚力。老井挖潜必须人心齐,方能实现气量增长。”1月28日,正在双15井开展气井分析的中国石油西南油气田公司重庆气矿垫江采输气作业区双9井中心站站长李先忠说。
去年对于垫江采输气作业区而言,在老井挖潜上可谓“山穷水尽疑无路”。再难的路也要往前迈,再难的井只要有剩余储量就得想办法。作业区所管辖的双9井中心站已安全生产46年,是名副其实的老区老站,具有覆盖区域广、单井产量低、间歇生产井多的特点。
作业区根据重庆气矿抓实老区挖潜增效工作要求和作业区阿米巴工作推进安排,成立由技术骨干、班组党员为主要成员的气井挖潜小组,全面梳理管辖范围内气井近年来生产状况,从技术难点和管理盲区入手。气井挖潜小组查找分析历史资料,持续优化一井一制举措,先后对新18井、新018-1井、新12井、双4井提出加注起泡剂减小油套压差,其中双4井由原日产0.5万方增至0.9万方。同时,针对无人值守老旧气井井口针阀不能实时调整,影响气井精细管理的问题,通过加装智能开关井,并个性化调整智慧开井针阀孔径,更加有利于远程精细化开井,该片区气井采气时率提高8.23%,增气效果明显。
开弓没有回头箭。中心站气井动态分析小组在及时总结老井挖潜得失的基础上,乘势而上,去年6月,中心站气井挖潜小组再次对多次复产失败的双15井发起挑战。该井于2012年6月因压力降低关井停产,但仍有0.184亿方的剩余动态储量。通过双卧复线经过清管通球和卧南站增压流程调整降低输压,反复放空提液消除井底积液,移动泡排加注排液等一系列地下地面措施“组合拳”,去年6月19日10时成功复产,每日瞬产达1.7万方,复产后累计生产天然气129.98万方。
西南油气田公司采气资深技师胡建这样评价这个团队:“双9井中心站今年在老井挖潜上非常给力,日产由1.8万方增至2.95万方,作业区今年先后多次奖励班组和个人,极大提高了员工挖潜气井产能的主动性,也让这个开发了46年的老区焕发了新的生机。”